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Le défi :

Réaliser des économies d’énergie sur l’exploitation d’un système d’eau potable.

Descriptif de l’installation : 

cinq groupes KSB Etanorm 200 alimentent directement un château d’eau et 2 réseaux principaux d’alimentation en eau potable.

La régulation est faite à partir d’une consigne de niveau pour maintenir une charge la plus stable possible. 

Sur la période représentative d’exploitation observée pendant 6 mois, le débit moyen relevé est de 462 m3/h, avec un débit variant de 200 m3/h à 1 800 m3/h en pointe.

Les pompes, en charge, sont alimentées par un bassin situé à proximité immédiate de la station et à niveau constant.

La solution :

Réalisation d’un audit intégral suivant la fiche CEE IND-UT-136

Pour réduire la consommation d’énergie et optimiser le rendement global du système, on agira en trois étapes : la collecte des données pertinentes, l’analyse et l’expertise de ces éléments et la mise en œuvre d’un plan d’actions correctif.

Les résultats de l’analyse des données donnent les résultats suivants

  • Énergie fatale du besoin pour transporter l’eau de vers : 60 kWh

  • Énergie réelle consommée par le système pour ce besoin : 145 kWh

Installation : 5 groupes KSB Etanorm 200 avec moteur IE4 de 90 kW

  • Consommation annuelle : 1 180 000 kWh/an

  • Émissions : 85 t CO2 éq. par an (sur la base de la valeur du mixénergétique français en 2022 à 72 g CO₂  éq ( Source : EcoInvest)

  • Nombre de pompes avec économies potentielles : 5

Le plan d’action correctif dans ce cas consiste à agir sur :

  • Le dimensionnement de l’équipement

  • Le choix des technologies

  • La qualité de la gestion de la cascade des pompes et des paramètres de régulation

  • La supervision

Résultat :

Réductions obtenues 64,4%

L’audit intégral d’efficacité énergétique réalisé apporte une réduction majeure de la consommation énergétique et des émissions de CO2 de 64,4 %.

Chiffres | Données | Faits

Installation optimisée

  • 5 groupes KSB Etanorm 125 avec moteur IE4 de 75 kW

  • Capteur communicant PumpMeter

  • Variateur de vitesse PumpDrive R

  • Unité de surveillance KSB Guard

  • Consommation annuelle : 420 000 kWh

  • Économies annuelles : 759 600 kWh

  • Valorisation des gains énergétiques : 140 520 € (pour un coût énergétique de 0,185 €/kWh)

Coût d’investissement

  • Montant du projet : 92 675 €

  • Montant des aides : 58 000 €

  • Reste à charge : 34 675 €

  • Temps de retour sur investissement : 0,3 an

Impact environnemental

  • Réduction des émissions : 54,7 t CO₂  éq. par an ( sur la base de la valeur du mix énergétique français en 2022 à 72 g CO₂ éq. -Source : EcoInvest

Avantages techniques et gains financiers

  • Aucune modification sur la fonction des équipements au sein du site de production

  • Amélioration du comportement hydraulique des groupes (réduction des usures internes et protection de l’installation)

  • Amélioration de la surveillance de ces équipements vitaux pour le site
    Fluidité et sécurité pour le pilotage de l’exploitation (automatisation et sécurisation)

  • Accompagnement technique et formation du personnel par l’organisme de formation, la « KSB SupremeServ Academy ».

 

Pompe sortie de peinture, sans son moteur

Pompe de surface Etanorm

Local de pompage avec pompes remises en état et nouvelles tuyauteries

KSB Guard

Services délivrés

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